鞍鋼股份鲅魚(yú)圈分公司煉鋼部噸鋼工序費(fèi)用降低42元
時(shí)間:2020-06-23
作者:無(wú)錫不銹鋼板
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無(wú)錫不銹鋼板廠(chǎng)家無(wú)錫漢能不銹鋼2020年6月23日訊 近日,鞍鋼股份鲅魚(yú)圈分公司煉鋼部船板鋼氫含量控制難題取得突破性進(jìn)展,穩(wěn)定生產(chǎn)100余罐,精煉工藝省掉RH工序,噸鋼工序費(fèi)用降低42元。
鋼材中的氫含量高會(huì)造成鋼材強(qiáng)度、塑性、沖擊韌性降低,形成“白點(diǎn)”缺陷,因此要嚴(yán)格控制鋼水中的氫含量。鋼水在冶煉過(guò)程中,接觸的空氣、耐火材料、合金等所有介質(zhì)都有可能增氫,尤其是靠海的地理環(huán)境,空氣濕度偏大,氫含量更加難以控制。
RH工序可以有效降低鋼水中的氫含量,但是多一道工序,生產(chǎn)費(fèi)用顯著增加,而且生產(chǎn)效率降低。隨著該部生產(chǎn)的品種鋼越來(lái)越多,RH生產(chǎn)能力的限制性也越來(lái)越明顯,解決船板鋼通過(guò)RH控制氫含量的難題迫在眉睫。為此,該部組織技術(shù)人員成立攻關(guān)小組,從原材料、生產(chǎn)節(jié)奏、工藝控制要點(diǎn)等多方面分析,集思廣益、積極探索,在不用RH工序的情況下,成功突破氫含量的控制難題。經(jīng)過(guò)多個(gè)長(zhǎng)澆次生產(chǎn)檢驗(yàn),氫含量控制非常穩(wěn)定,船板鋼生產(chǎn)效率顯著提升。